铝合金压铸后表面“起泡”到底谁在搞鬼?真相拆开给你看

返回列表 来源: 常见问题 发布日期: 2025.10.17 浏览量: 6

一、先看清:起泡长啥样  
表面鼓起圆包,切开后里面是空的,有时带黑渣,有时光溜溜。压铸完看不见,抛丸或喷砂后才冒出来。

二、最大元凶——氢气  
1. 铝水吸氢:湿度高、铝锭潮湿,熔炉里氢气溶进铝水。  
2. 脱模剂喷水:水量大、气压低,水雾被铝水包进去,氢气留在铸件里。  
3. 结果:铸件冷却,氢气跑不出来,就在表皮下形成小气包,后期鼓包。

三、第二元凶——模具卷气  
1. 浇口太小,铝水冲进去像射水枪,把空气卷进铸件。  
2. 排气槽堵了,气体没路走,被铝水包成气泡。  
3. 结果:气泡靠近表面,抛丸一震,包膜破了,起泡。

四、第三元凶——铝水温度低  
1. 温度低于 630 ℃,铝水流动性差,气泡浮不上去。  
2. 模具温度也低,气泡更跑不动,直接冻在皮下。  
3. 结果:加工后气泡外露,起泡。

五、现场速查表  
1. 看包形状:圆鼓、内壁光→氢气;不规则、带黑渣→卷气。  
2. 看位置:浇口附近多→卷气;整个面随机→氢气。  
3. 听破声:切开“啪”脆响→氢气;闷声→卷气夹渣。

六、解决顺序  
① 铝锭进库前烘干,湿度 < 60 %;  
② 脱模剂水量减半,气压提到 4 bar 以上,喷匀不滴水;  
③ 铝水温度升到 640-650 ℃,模具温度 180-220 ℃;  
④ 浇口面积加大 20 %,排气槽再开两条;  
⑤ 真空机或点冷机有钱就上,没条件就把前四步做扎实。

七、补救办法  
1. 起泡少:砂轮磨掉,再补焊、再喷砂;  
2. 起泡多:直接回炉,重熔后氢气跑光,重新压铸。

按上面顺序点检,起泡率能从 5 % 降到 0.5 %,省抛光、省补焊,成品率直线上升。


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